为保证高炉生产需要,首钢京唐公司球团分厂在确保设备稳定和满足工艺要求的前提下,以每日提高300吨产量组织生产,日前,球团带式焙烧机日产已达到1.2万吨的设计水平。
随着高炉产量的逐渐稳定,对球团生产水平的要求也逐步提高。炼铁作业部球团分厂以“提指标、打产量”为工作核心,全力满足高炉生产需要。4月份球团分厂100%完成日生产计划,在停机228小时并完成全部检修任务的前提下,打出了月产13.11万吨的水平,满足了高炉生产的需要。球团分厂坚持以控制生产节奏为主线,注重提高球团矿质量指标。他们结合成品球二氧化硅含量及铁精粉成本情况,与上级专业人员协商,适当调整了铁精粉配比,将铁精粉中的秘鲁球团粉与地方球团粉配比调整为83比17。通过提高秘鲁球团粉配比,降低地方球团粉配比,有效控制了硅含量。与此同时,他们通过生产实践,初步摸索出合理的抗压强度与还原性的匹配关系,将氧化亚铁含量基本稳定在了0.2%-0.3%之间,既降低了球团工序能耗,又有利于高炉降低焦比。
在确保产量的前提下,球团分厂还经常组织专业人员和岗位操作人员摸索生产最佳操作法。4月份,他们将焙烧机温度调整到1200度,13号风箱温度调整为500度,主抽风机入口温度调整为300度,新的热工方案能够保证球团一级品指标完成,同时煤气消耗及电耗也得到了合理控制。球团矿合格率达到96.8%,超计划1.8%;点火煤气消耗降低24.6立方米/吨,电量降低了10.35千瓦时/吨。
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