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武钢烧结厂实现产量作业率新突破
发布时间:2011/11/16    阅读:3014

  武钢烧结厂自7月份引进整体设备效率(OEE)管控模型后,逐步应用推广,10月份生产入炉烧结矿162.32万吨,日历作业率95.62%,双双打破历史纪录。

  多生产一吨烧结矿,武钢公司就少用一吨进口球团或块矿,去掉铁品位差,相当于每吨烧结矿要为公司“赚”140元左右。上半年,该厂完成了阶段性达产任务,实现了自我超越,但烧结矿入炉配比时有波动,产能提高空间有限。7月份,武钢股份(600005,股吧)公司邀请麦肯锡管理组成联合工作小组,引进OEE管控模型,试点烧结,寻求新突破。

  OEE用来反映一套或一条生产线设备实际的生产能力与理论产能的比率,由设备的可用性、性能指数及质量指数三个主要要素构成。实际工作中,生产线设备存在着大量损失,而OEE就是计算和分析这些损失的重要工具。

  转型不可能一蹴而就。该厂由主要领导牵头成立推进组,为全厂5条生产线分别制订为期一年的战术性实施计划,从减少质量损失、速度损失、时间损失三方面开展工作,实行“日跟踪、周推进、月总结”。各生产线对实施计划中的每个项目都指定责任人,以上半年为基准,在OEE水平上比高低。

  降低误筛率,减少质量损失。烧结矿从机尾卸下到输送至高炉,要经过数道筛子“过筛”,筛出小于5毫米粒级的作为返矿使用,但在实际生产中,误筛率较高,造成极大浪费。8月份,工作组联系五烧对应高炉更换部分筛板后,使二次返矿误筛率由40%降至28%,“捡回”了2%的产量;缩短烧结成品筛板更换周期,“捡回”1%的产量。

  降低漏风率,减少速度损失。增加通过料面的有效风量,是提高烧结矿质量和烧结机机速的重要因素。该厂通过定期检修风箱支管,开展全员堵漏风活动,使漏风率降低2%;原料结构差会降低有效风量,通过分析,工作组得出加粉配比大于19%会影响烧结速度的结论,经公司协调,稳定了烧结机速。

  降低故障率,减少时间损失。生产线直线距离最长的达5000余米,该厂从职工能力培养入手,规范点检项目,明确检查标准,及时发现缺陷;完善检修项目数据库,形成设备检修全员技术共享模式,为同类检修提供了范本,缩短作业时间;对定修实施了详细的进度跟踪,将落后进度的项目转换成问题看板,确保定修受控,提高检修效率。

  工作组还对五烧的皮带、炼铁的筛子备件采购总成本进行跟踪分析,发现公司备件采购成本没有从采购、运营、维护、故障等环节进行全成本分析,引起公司的高度重视并整改。

  通过执行标准化操作、提高检修效率、减少返矿误筛率等多项措施,各生产线OEE水平得到稳步提升。10月份,二、三烧OEE较基准值均提高6%,四、五烧车间均提高2%以上,创下日历作业率、入炉烧结矿产量新纪录。

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