近年来,随着设备进一步老化,通钢集团通化钢铁公司烧结厂一车间维护段检修任务也逐渐加重。维护段以践行“三创”精神为先导,进一步调动全员技术创新、修旧利废的工作热情,全力确保设备稳定运行。 维护段结合人员组成情况,选出技术出众、素质过硬的技术骨干担任各分区域班长,根据人员技术构成,合理均衡维护力量。通过新的人员搭配,使职工的技术潜能得到充分发挥。3月份,该段职工在进行设备巡检时发现一混轴承非负荷侧有杂音,凭借丰富的技术经验,他们迅速判断轴套轴承问题。向车间和厂汇报后,维护人员及时对托辊轴承座进行解体,发现轴承处出现四道裂痕,他们迅速更换了轴承,用最短时间恢复了设备的正常运转。 维护段在严、精、细、实维护设备的基础上,以提高设备性能为工作重点,积极对设备进行技术升级改造。吸风机是烧结系统的关键设备,风机叶轮经过三个月正常磨损后就会失去动平衡。以往采取的处理方法是定期停产更换,将旧叶轮送往沈阳专门厂家进行平衡校准。每次拆装叶轮都要十几个人,工作时间在八小时以上,每进行一次动平衡校准要耗资近两万元。如何缩短停产时间,并省下两万元?维护段决心尝试一下。在风机停止转动后,通过观察磨损叶轮的旋转动态,以及静态找正法、重力学原理,找到失重点,经过反复试验后,再用合适重量的黄泥固定在指定叶轮的位置上,并用铁板进行焊接加固的方法进行校正。通过几次调整,最终找出了叶轮的最佳运转效果,节省了大量人力和物力。 维护段在降本增效工作中一大举措,就是不断实现备件修复由外委转自营。烧结一车间共有三台单齿辊破碎机,由于技术力量和维护工具不足,齿辊的修复工作一直需要外委,不仅消耗大量的维修费用,而且,如果备件修复不及时,还会影响生产正常运行。对此,维护段职工经过反复研究和现场试验,终于摸索出了一套齿辊修复技术。他们采用适合于原件材质的耐磨焊条对齿辊进行补焊,再进行打磨、校正,经检验修复后,齿辊使用效果非常好,不仅使用周期延长了,降低了单齿辊故障,而且每年还可为厂节省外委费用近10万元。今年年初,一号烧结机大开式齿由于长期运转,点面疲劳折断,需要送往外地维修,工期至少4天。维护段主动请战,进行自营修复。经过认真分析和仔细琢磨,他们研究出一套补焊研磨的齿面修复方案,并马上付诸实施,仅用6个小时,就解决了设备修复难题,节约修理费5万元,年创效20余万元。此外,维护段还成功实现了2号带冷机尾部星轮轴瓦更换、一混主动侧托辊更换、2号小矿槽排气系统管道更换,以及返1皮带通廊加固处理等外委转自营工程,为车间节约外委修理费用40余万元。 烧结一车间有大小设备近百台,更换下来的旧件很多,如何使这些旧件继续发挥作用,是该车间降本工作的重点。今年9月份,由于送往厂家修复的九辊齿轮箱备件没有及时运回来,现场备件告急。对此,他们巧妙地将两台旧的齿轮箱进行组合修复,投入使用后,效果非常好。为节省车间备件费,维护段职工自行制作了两台布料车,并将二混主动侧更换下来的旧胶轮装到被动侧使用,为车间节省费用20余万元。今年以来,他们通过修复烧结机台车等旧件,已累计创效50余万元。
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