近日,河北钢铁集团邯钢自动化部成功完成了90平方米烧结机双层卸灰阀改造工作,此举解决了卸灰阀卸灰效率低的难题,增强了系统可靠性。
90平方米烧结机机尾除尘系统40台卸灰阀的管径都在400——500毫米之间,控制方式采用的是十几个卸灰阀共用一个输出。此控制方式导致卸灰效率低下,不管有没有灰,只要有输出信号,十几个卸灰阀就同时开启,既不节能,也不环保。同时,运灰皮带与卸灰阀的控制信号没有连锁,经常造成灰料堆积,甚至有些阀出现故障,岗位人员也无从查起,经常是去现场手动开卸灰阀,存在很大安全隐患。
为彻底解决这一难题,该部工程技术人员根据生产工艺情况,仔细分析阀组运行规律,重新绘制了控制系统硬件配置及输入、输出模板接线图,将40台卸灰阀分为8组,每组卸灰阀循环时间为22分钟,每台卸灰阀运行60秒后接到限位信号停止。根据这一运行原理,他们完成了控制程序的编制以及监控画面的绘制,增加了运灰皮带与卸灰阀的信号连锁,并重新打点调试控制系统。
改造后,系统在满足各项工艺要求前提下,卸灰效率大大提高,现场岗位操作人员可根据监控画面,判断卸灰阀运行状态,降低了劳动强度。同时,由于阀组是单循环开闭,避免了多个阀体同时打开造成的环境污染。
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