10月21日,记者从承德钢铁集团(以下简称“承钢”)获悉,该集团炼铁厂高炉配加高镁球研究及应用取得突破性成果。通过高炉配加高镁球的转变,承钢完成了提高机烧矿产、质量及机烧矿的转鼓指数,改善了机烧矿的冶金性能,有效提高了高炉炉矿的稳定性,减少了高炉波动频率,大大降低了高炉燃料消耗及铁水成本,年可创效2000多万元。
一直以来,承钢使用的都是酸性球团矿,而炉料中所需的MgO全部由烧结矿提供。随着入炉料中Al2O3含量的升高,烧结矿中添加MgO的含量已偏高,对烧结矿的质量产生了不良影响,给烧结生产带来压力。如能在球团矿中添加一定量的MgO,适当降低烧结矿的MgO含量,维持高炉渣的MgO含量在合理范围内,则不仅能改善炉渣流动性,而且能缓解烧结生产所面临的压力,达到改善烧结矿质量和高炉经济技术指标的双重目的。
为了将此理论成果成功应用于高炉实际生产,承钢经过多次讨论研究,探索了高炉现有原料条件下使用高镁球、低镁机烧的可行性,并最终进行了工业实验。最终于2012年7月正式在高炉试验成功,并取得较好的效果,随后普及到承钢所有2500m3大型高炉。
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