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邯钢邯宝炼铁厂优化烧结矿配料结构降成本纪实
发布时间:2013/11/20    阅读:1948

      钢铁市场形势短期内不会发生根本好转。虽然我们左右不了市场,但是可以改变自己。

  今年以来,邯宝炼铁厂眼睛向内、深挖内潜,围绕优化烧结矿配料结构狠下功夫,通过提高低价矿粉和冶金废料配比,1—10月份降本成果丰硕:

  分别减少高价巴粗、高价邯邢精粉配吃23.57万吨和2.62万吨;澳系粉配比从32%提至49%以上;巴卡粉配比从最高24%最低降至14%,累计降低混匀料成本2562万元;

  含铁含碳冶金废料利用量吨铁达到108.98公斤,共计配吃50.16万吨,仅此一项每吨烧结矿成本降低17.66元,总计降成本10773万元。

  优化配矿结构 加强产量质量攻关

  今年以来,面对原料市场含铁料价格居高不下的情况,为实现降成本不降质量的目标,该厂大力开展烧结杯实验,寻找最佳配矿结构。

  该厂提高冶金废物料和低价、低品原料配比,降低高价原料配吃比例:价格较低的澳系粉配比由32%提升到49%,价格较高的巴卡由24%降至14%,同时配吃性价比较高的赤铁精粉;在混匀料中,配加高炉瓦斯灰、炼铁灰、焦化除尘灰、炼钢细灰、氧化铁皮等冶金废料。据悉,上半年,该厂配吃料场改造产生的含铁杂料5万余吨,仅此一项每吨混匀料成本降低5.38元。

  与此同时,为解决含铁废物料烧损大、粒度细,造成混合料粒度组成差、料层透气性差、有害元素增加、产质量降低等问题,该厂成立攻关组,制定专题开展攻关。该厂工艺技术人员和工艺技师对配料结构进行分析研究,制定配比方案,并充分利用烧结杯实验数据验证,相应调整混合料水分、铺底料厚度、机速、负压、总管废气温度等。攻关组不断调整优化相关工艺参数,提高料层透气性,稳定生产过程控制,把原来的“粗粮”经过优化配比变成了“细粮”,满足高炉对烧结矿质量的要求。目前,该厂烧结矿转鼓指数达到80.18%,返矿率为8.27%,合格率、碱度、品位稳定率均达到100%,在国内同类型烧结机中处于领先水平。

  据介绍,1—10月份,该厂含铁、含碳冶金废物料配加量吨铁达到108.98公斤,共计消耗50.16万吨,仅配吃冶金废料一项每吨烧结矿成本降低17.66元。

  调整高炉操作参数 控制燃料成本

  由于混匀料优质料配比减少,烧结矿中的化学成分发生变化,氧化铝显著升高,导致高炉炉渣中的氧化铝含量经常超过16%的上限。

  如何让不好消化的“粗粮”,既让高炉吃得“不闹肚子”,又控制燃料成本,成为摆在该厂干部职工面前的一道难题。

  为适应原料质量变差、影响高炉顺行,使焦比上升、煤比下降的状况,该厂提高高炉渣铁物理温度水平,将物理热稳定在1515摄氏度以上,同时稳定炉渣中氧化镁与三氧化二铝的比值在0.50%的水平,保证炉渣铁水流动性,最大限度减少对生产的影响。根据入炉原料性价比综合测算,确定减少性价比较差的球团、适当增加块矿或烧结矿的配料原则,控制较低的渣铁比,尽可能降低焦比,提高煤比、降低燃料成本。

  此外,在高炉操作上,该厂综合多种因素,超前预判、主动调剂,减少波动频率与幅度,减少波动带来的损失,确保完成铁产量任务。

 

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