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首钢长钢厚料层烧结提质降耗
发布时间:2016/1/26    阅读:1057

近日,首钢长钢炼铁厂烧结车间职工克服不利因素,以满足高炉顺行为工作宗旨,坚持“一提一降”标准化操作,逐步提高烧结料层厚度,全力降低焦炉煤气消耗,保证烧结矿质量的不断提升。

烧结作业是烧结生产的中心环节,它包括布料、点火、烧结等工序,而焦炉煤气作为点火介质,其投入的多少,直接关系着烧结工序的能源消耗。该车间推进低温烧结课题攻关,坚持以提高烧结料层厚度来降低焦炉煤气消耗的操作法,使5号烧结机最高铺料厚度达到0.59米,达到烧结机投产以来的最大料层厚度,在保证烧结矿转鼓强度等质量指标的前提下,从源头上降低了焦炉煤气消耗。

日常操作中,四班中控工和看火工实现标准化操作的“零失误”,逐步提高烧结料层厚度。中控工与看火工保持信息畅通,根据料批的变化,及时调整料层厚度。看火工根据中控反馈信息适度调整平料器高度,保证主机台车料面的平整,杜绝烧结主机台车上部叠靠、宽皮袋漏料等现象的发生。主机组长根据混合料来料情况,和混料工及时沟通,保证混合料的料温、水分变化情况符合下道工序和超高料层的生产需求。4号、5号烧结机的终点温度控制在350摄氏度~380摄氏度,总管废气温度控制在140摄氏度~160摄氏度,确保烧结矿氧化铁含量控制在7%以内,进而提高烧结矿还原性,提升了烧结矿质量,降低了双机组焦炉煤气的消耗。

 

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