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长钢公司炼铁厂进一步降低烧结矿配矿成本
发布时间:2017/4/19    阅读:1111

    一段时间以来,长钢公司炼铁厂充分发挥铁、烧工序优化整合优势,深化烧结原料结构调整工作,通过前期测算,中期调整、后期跟踪等手段,使烧结原料结构调整工作形成了从计划到实践的一条龙调控,从而有效降低烧结配矿成本,进一步降低了铁水成本,保证了高炉的稳定顺行。

  炼铁厂按照铁前一体化配矿工作要求,在前期测算中,紧跟市场节奏,结合市场价格和供应量,对烧结配矿成本进行前瞻性测算。围绕高炉炉料结构,紧密结合矿粉市场,基本以超特粉类高水化程度澳粉、巴粗粉为主料种,搭配PB粉等中等水化程度澳粉、南非粉等赤磁铁矿使用,满足了高炉生产需求,降低了原料结构成本。同时加强与各相关部门的沟通联系,以月计划为基准,辅以周计划做修整,严格执行长钢公司结构性低库存生产要求,降低矿粉资金占有量,基本实现铁前一盘棋的目标。

  在中期调整中,兼顾成本和烧结性能,化学成分、粒度组成满足要求,配用含钙镁的碱性矿粉,降低熔剂消耗;在杂料中配用一定品位的新西兰海沙,提高烧结矿品位,降低了烧结配矿成本,节约高炉护炉成本;配用部分黎城、代县等精矿粉,改善烧结混合料透气性,提高了烧结矿转鼓强度。

  在后期跟踪中,烧结作业区技术人员在配矿调整后,跟踪生产过程,依据生产实际情况,对操作提出微调手段,强化过程控制。同时,开展烧结熔剂结构优化课题攻关,确定了活性化、石灰石粉、轻烧白云石粉及菱镁石粉搭配使用的熔剂结构。在缓解了熔剂供需压力的同时,以稳定生产的原则调整烧结配矿工作。

 

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